1.緣由剖析
臺車回火爐出產線要進行摩托車發動機齒輪、軸、連桿、銷類的滲碳淬火和回火,以及曲柄的調質等,淬火介質為油。盡管淬火后回火前要對零件進行脫脂、清潔、 烘干,但因為脫脂及烘干的不徹底性,不免在工件上殘存許多油及水分。在回火時隨著溫度的上升,油、水蒸發,因為回火爐爐內壓力大于爐外,油、水往外溢出, 在爐外外表變為液體,從而使接線端子與外殼之間的絕緣體的電阻下降。當低到一定值時發作短路,絕緣體被擊穿,接線端子與爐殼燒在一起,因為爐后有許多油 泥,這樣短路時有時還導致著火,將銜接電線燒毀。
2.采取的辦法
從以上剖析可知,爐氣之所以從接線處冒出是因為沒有專用排氣道。若添加排氣道,就會減少以上疑問的發生。那么排氣口設在何處呢?盡管氣體往上走,但為了回 火時的均溫性,要翻開電扇,在電扇的效果下,爐內氣體呈循環狀況,咱們以為將排氣口開在工件架子的底部較好,這樣也便于操作。后來咱們在購置的另一條多用 爐出產線上新添加了排氣體系,將爐內氣體引到室外。開始時,沒設閥門B有些,直接將爐內油、水氣排放到室外。其存在的疑問是:爐內油、水氣流經爐外管子 時,因為管子溫度低,油、水氣變為液體,液體由管子接口處滲出,污染了室內環境,后來加上B有些,定時翻開B處閥門,將積存的油、水排出;鼗饡r可根據需 要翻開或封閉閥門A.B。低溫回火時可直接翻開閥門A與B,出產證明這對質量無不良影響。